全年节煤9000多吨,节电50万千瓦时,节水12万吨,换算成成本的节约就是1000多万元。经济部门还有一种算法,9000吨煤燃烧,等量于1.2万辆汽车跑1万公里的二氧化碳排放,30万千瓦时,可以供100户普通家庭用一年,12万吨水,可以供扬中30万居民用一个月。扬中一家外贸企业——

从“能耗大户”到“节能专家”

  本报讯昨天,扬中市的苏惠乳胶开展了新春以来的第二次节能减排研讨。研讨过程中,又有2项建议被采纳。由于企业通过节能减排成功应对了金融危机带来的影响,他们便经常开展这样的研讨,如今已经成为节能方面的专家。

  苏惠乳胶是扬中市一家外贸企业,也是国内规模较大的橡胶医用制品专业生产企业,原材料主要靠进口,产品100%出口,资源和市场都是两头在外。不过,他们在生产产品过程中要耗用大量的能源,是扬中的能耗大户,煤、电、水等能源的耗费,所占全年生产总值的比重就达到1/5。但是这个比重放到现今,已经降到1/8。

  据了解,2009年的金融危机,让苏惠乳胶这样的外贸企业遭受了沉重打击,占其销售份额90%以上的美国市场,对其产品大幅压价,让企业陷入举步维艰的境地。

  企业的出路在哪里?当地党委政府数次上门,为其寻找脱困两方:靠内部挖潜,减低生产成本。

  几方会诊,苏惠乳胶痛下决心,围绕节能减排搞技改。企业总经理王学斌说,越是在困难的情况下,越是要舍得花大本钱,提高企业的竞争力,形成新的竞争优势。

  2009年下半年,苏惠乳胶开始掏钱搞技改,累计投入3000多万元对生产线、锅炉和水循环系统进行全面改造:两台担任“主力”的老式锅炉被请出了车间,新引进的新型智能蒸汽锅炉取而代之,并对导热油炉进行了技术革新,为其安装上蒸汽发生器,以达到节能的效果。不仅如此,老式的电机也全部被淘汰,换成了节能电机。

  生产设备实现升级后,劳动生产率大大提升,并且节能效果立竿见影,智能锅炉的运用使公司每天的耗煤量降到了100吨左右,节能电机实现15%的节能。

  节能降耗带来的成本降低,不仅为企业提升了利润空间,更重要的是,在外贸企业不景气的背景下,他们重振了士气,2010年销售3.3亿元,实现了10%的增长。

  技改尝到甜头,他们继续动脑筋挖潜,改进生产工艺。据该企业设备科科长施大军介绍,他们的研发人员对后处理工序进行了大胆改革,去掉了泡洗、清洗、离心脱水工序,实现了生产工序的“消肿”目的,仅这一项全年就能节电20万千瓦时。此外,该公司的污水处理系统也已经建成并投入使用,全年可节约用水12万吨。

  “全年节煤9000多吨,节电20万千瓦时,节水12万吨。”这是苏惠乳胶的节能降耗的成效,要是换算成成本的节约就是1000多万元。但是扬中市的经济部门还有一种算法,9000吨煤燃烧,等量于1.2万辆汽车跑1万公里的二氧化碳排放,30万千瓦时,可以供100户普通家庭用一年,12万吨水,可以供扬中30万居民用一个月。

  苏惠乳胶的这一次“升级”,既是一场打破危机的“翻身仗”,更是昔日“能耗大户”向“节能专家”的转身。今年2月中旬,扬中市召开春节后的第一个大会,苏惠乳胶因节能减排有功,被予以重奖。

(蔡小俊 朱婕)